城市中水回用膜技术 -凯时体育

反渗透脱盐技术为代表的膜处理技术已成为过去30年新火力发电厂处理的首选,随之发展起来的全膜处理工艺在电厂中也得到广泛应用。在膜技术广泛应用的同时,由膜污染引发的生产问题也随之增多。

随着国家对环保要求的提高和对城市中回用的推行,越来越多的已建电厂将锅炉补给的膜处理工艺列入技改项目。城市中污染性高,在其回用过程中,多家发电企业的化学制系统和循环系统频繁出现问题。

1 系统概况

某火力发电厂发电机组的补给处理工艺为:

城市中→中处理系统→清泵→生加热器→自清洗过滤器→超滤装置→超滤箱→超滤泵→反渗透保安过滤器→反渗透装置→中间箱→阳床→阴床→混床→除盐箱。

处理系统来为城市污厂二级处理出库来为备用源。

近年来,由于城市污厂二级处理出质较中处理系统进设计值有较大改变,电厂在实际生产运行中采用污厂来库来的混合

补给处理系统中的超滤膜组件为科氏中空纤维膜件,处理装置采用内压错流过滤,每套装置额定进流量为120 m3/h,产率设计为90%,出淤泥污染指数(sdi)≤2;反渗透膜组件为陶氏螺旋卷式膜件,处理装置采取一级二段处理方式,每套装置额定出力80 m3/h,回收率控制在75%。

2 膜处理设备压差异常

2018年7月,电厂开始增大城市中用量,超滤反渗透设备出现压差上升趋势。至2019年3月,超滤跨膜压差上升至0.1 mpa,反渗透跨膜压差上升至0.2 mpa,严重影响了制质和量。

检查发现,超滤膜装置的进端面覆盖有一层暗棕色黏泥,有腥臭味,其灼烧减量为71.2%,xrf分析表明,其主要成分为钙、铁及硅的化合物,判定超滤膜存在有机物、微生物和无机盐混合污染;反渗透膜元件表面有白色晶体,其中二段末端膜元件质量增重约15 kg,刮取的白色晶体样品能够全部溶于稀盐酸,并有大量气泡排出,判定其主要成分为碳酸盐。

为恢复设备性能,进行了在线化学清洗,清洗工艺为碱洗→杀菌→酸洗→碱洗。投运后,设备性能恢复,但反渗透保安过滤器滤芯使用周期仍不足1个月。检查发现滤芯表面显深棕色,局部有黑色斑块。

3 膜处理设备污染分析

3.1反渗透预处理质分析

膜处理设备严重污染,说明中处理系统出不合格。反渗透预处理各项目质分析结果见表 1。

表 1反渗透预处理各项目质分析结果

由表 1可知,中处理系统基本没有处理效果,关键指标不降反升。其原因:

(1)石灰软化系统以澄清池出碱度低于2 mmol/l为控制指标调整加药量,造成石灰投加过量,使出硬度超过进硬度,ph高于混凝最佳ph;

(2)澄清池后加酸调ph系统按设计值控制ph为7.0~8.5,控制值偏高,最终导致反渗透有一定的结垢倾向(朗格里尔指数lsi约为1.27)。

3.2机械搅拌澄清池

自城市中的占比提高后,澄清池出浊度经常超标,偶尔出现翻池现象。主要原因:

(1)中处理系统没有设计加热装置,冬季温低,的黏度大,不利于胶体凝聚;

(2)澄清池未投加杀菌剂,存在微生物滋生问题;

(3)池内污泥回流不畅导致污泥沉积池底,日久腐化发酵形成大块松散腐殖物,并加带腐败气体漂于面;

(4)石灰加药量不合理,致使出现出硬度高于进。由于运行状况不良,混凝澄清对cod的去除率较低,加剧了后续膜工艺设备的污染倾向,且增大了后续杀菌剂的用量。

3.3超滤

超滤合格,但反渗透保安过滤器污堵,因而考虑超滤箱存在污染。检查发现,箱内壁四周有一层松软的黑色泥状物附着,用手可擦除,厚度约为0.1 mm,且局部有大块透明黏膜附着,类似琼脂,黏膜内包裹有白色颗粒状物体,透明黏膜有腥臭味。箱底部防腐层手感粗糙,覆盖有较多铁屑。

取黑色泥状物进行分析:样品不溶于naoh、丙酮溶液;置于0.1 mol/l hcl溶液中24 h,样品基本溶解,且溶液呈淡黄色;将样品在105 ℃下烘至恒重,然后于850 ℃下灼烧2 h,其灼烧减量为33.3%。说明黑色泥状物中大部分为无机化合物。

对微生物黏膜内白色颗粒状物质进行分析:将样品置于0.1 mol/l hcl溶液中有气泡产生;样品在105 ℃下烘至恒重,然后于850 ℃下灼烧2 h,其灼烧减量为44.7%;灼烧后进行xrf分析,分析结果见表 2。分析结果表明,白色颗粒物质主要成分为碳酸钙。由于超滤有结垢的倾向(lsi>1),推测是ca2 、hco3-在大块透明黏膜内浓缩,反应后形成碳酸钙。

超滤箱内存在有机物、微生物和无机盐的混合污染。膜处理设备投运后,超滤箱内污染物被不断携带进入反渗透保安过滤器,被滤芯截留,形成了黑色斑块。

4 解决措施及效果

4.1 增设曝气生物滤池

曝气生物滤池是集固液分离和生物降解有机物于一体的污处理设备,可有效去除中的cod、氨氮、总磷等。将其增设于机械搅拌澄清池之前,一方面可解决澄清池生长生物膜、滤床阻塞结块的问题,避免澄清池投加杀菌剂时,低剂量杀菌效果不足造成澄清效果变差,高剂量对絮凝剂的副作用加大同样造成澄清效果差的两难情况;

另一方面可降低超滤膜污染,延长膜的寿命,因为有机物污染是超滤膜污染的主要因素,尤其是粒径远小于膜孔径的小分子有机物,而混凝澄清处理只能去除大部分悬浮物、胶体粒径范围的有机物。

此外,曝气生物滤池具有抗冲击负荷能力强的特点,可有效减轻城市中质量波动频繁给预处理带来的负面影响。

根据技术资料,拟修建的生物滤池对cod的去除率约为40%,氨氮去除率约为60%,浊度去除率约为50%,总碱度去除率约为20%。

4.2 调整软化混凝条件

合理改变运行方式,可以使澄清池出质明显提升。具体措施:

(1)优化搅拌机转速。正常运行时搅拌机转速控制在350~400 r/min,由于城市中占比增大,使得泥渣生成量增大,调低转速在280~350 r/min,降低回流比,既可保证第1反应室内进与泥渣接触充分,又可避免提升量太大冲击分离区泥渣层。

(2)优化澄清池排泥周期。控制第2反应区5 min沉降比在10%~20%,较原来下调5%,每2 h取样化验一次,并根据化验结果进行手动排泥。

(3)低温运行时增大助凝剂的用量,冬季时投加量增至2 mg/l。

(4)合理调整石灰加药量,降低出硬度。城市中所占体积分数与ca(oh)2理论投加量关系。

 

实际处理中,往往有许多因素影响化学反应,所以石灰的实际投加量应由调整试验来确定。城市中占比70%的混合质随ca(oh)2加药量的变化,对于城市中占比70%,库来占比30%的混合,经软化混凝试验得到的最佳ca(oh)2投加量为248 mg/l。而若以出碱度低于2 mmol/l为控制指标调整加药量,会造成石灰投加过量,中镁硬转化为钙硬,进而增大反渗透的碳酸盐结垢倾向。

4.3维护超滤

超滤箱进行了彻底清洗,清洗步骤:清冲洗→杀菌冲洗→除盐冲洗;同时检查了箱内壁环氧树脂防腐层的完整性。

日后停运检修期间,应加强箱内部清洗检查,若存在防腐层缺陷,应重新涂刷防腐涂层。

运行中超滤维持余氯在1~2 mg/l,抑制超滤膜和超滤箱的微生物滋生,再添加亚硫氢钠还原剂去除反渗透中的余氯,控制反渗透orp<200 mv。

4.4防止反渗透膜结垢

一是对反渗透、浓均进行结垢倾向的计算。

以城市中占比70%的软化混凝出为例,经测定其中的全碱度、硬度、1/2ca2 浓度依次为2.48、6.25、3.03 mmol/l,溶解固形物为1 000 mg/l,ph为9.97。

不考虑离子活度并忽略加酸对溶解固形物的影响,当温为25 ℃时,若要使反渗透lsi值为0,那么进的ph应低于7.50,即加酸系统控制进ph低于7.5。

反渗透装置的回收率为75%,膜表面离子浓度与主体流离子浓度比值为1.13,膜对hco3-的透过率为5%,温与进相同,那么反渗透膜面浓的ph为8.09,lsi值为1.84,通过添加阻垢剂可以满足浓侧不结垢。如美国清力公司的ptp-0100、ptp-2000药剂,其可以使浓中的lsi值最大分别维持为2.8、3.2。

当然ph也不应过低,过低不仅会造成加酸的浪费和膜对hco3-的透过率升高,而且会加剧反渗透管道的腐蚀。

二是对反渗透系统的药剂进行更换时,应进行药剂的配伍性试验,分别检测混合后杀菌剂的杀菌性能和阻垢剂的阻垢性能。

3 结 语

膜处理工艺运行工况调整后,设备运行状况良好,相对稳定,反渗透膜化学清洗周期延长2~3倍,但是超滤反渗透设备膜元件都出现不可逆的通量损失。

可见,如果日常维护较差或对所出现问题采取措施不当,就会严重影响系统的安全运行,大大缩短膜元件的使用寿命。由于膜组件污染受源、季节、处理方式、设备条件、维护方式等多因素影响,运行人员应当将膜处理工艺看作系统工程,加强监测,不断总结经验,形成因地制宜的防控方法。

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