中药生产废水处理 -凯时体育

中药生产废中主要含有中药有效成分残留物、木质素、纤维素、半纤维素、老化的大孔树脂、有机溶剂(乙醇)、甙类、蒽醌类、生物碱及其解产物等,具有成分复杂、量不稳定、污染物多样化、有机物含量高、高色度、气味异常等特点,采用单一的处理工艺很难达到排放要求。常用的中药生产废治理工艺有解酸化、接触氧化、a/o、ic、好氧mbr及其上述工艺的组合工艺。根据废质特点,河南省某中药生产企业确定采用“双效浓缩 解酸化 好氧sbr 混凝沉淀”工艺对废进行处理,且取得了较好的处理效果。

  一、废质与

  河南省某中药企业主要生产片剂、丸剂、颗粒剂、散剂等一系列产品,废来源主要为洗药废、提取工段浓缩废、地面及设备清洗废纯化制备废、循环冷却、锅炉软化废及员工生活污。其中,纯化废、循环冷却、锅炉软化废属于清净下,不需进入污处理设施。

  需要处理的废主要有以下几方面特点:

  ①中药生产废间歇排放,质波动较大,

  ②中药生产废量相对不大,但各股废浓度差别较大,醇提浓缩废的cod浓度接近10000mg/l,而提浓缩废的cod浓度只有880mg/l,

  ③中药生产废为偏酸性废,ph值约为6.2~6.9,

  ④中药生产废的可生化性较好,b/c>0.3。废质和量如表1所示。

  该中药生产企业需处理废产生总量为464.6m3/d。考虑量波动,日变化系数取1.3,则污处理站最大日设计规模为600m3/d。中药生产废排放标准执行《中药类制药工业污染物排放标准》(gb21906—2008)表2标准要求,出质如表2所示。

  二、废处理工艺

  2.1 工艺过程

  为确保中药生产废能稳定达标排放,根据废质、量特点进行分质处理,主体处理工艺为“双效浓缩 解酸化 好氧sbr 混凝沉淀 二氧化氯脱色”。具体工艺流程如图1所示。

  主要工艺流程为:高浓度醇提废经双效浓缩装置预处理降低污染物浓度后,与提废、洗药废、设备清洗废等其他废混合,经格栅拦截中的漂浮物后进入调节池,均质均量后的废经泵提升至解酸化池,经过解分解大分子,提高废的可生化性,并且降解毒性物质,也为后续的好氧处理缩短了时间,提高好氧处理效率。解酸化池出自流进入sbr池,利用好氧微生物进一步降解废中的有机污染物,设置混凝沉淀作为二级生化处理把关单元,投加混凝剂,去除废中残留的cod和悬浮物,并能有效去除废中的色度和tp,沉淀出自流进入接触池,经二氧化氯进一步脱色消毒,保证处理出稳定达标排放。

  解酸化池、sbr池、混凝沉淀池的污泥排入污泥贮池,经压滤机压滤,压滤液排入调节池,污泥脱后泥饼外运处置。

  2.2 工艺特点

  2.2.1 醇提废预处理。

  有些中药制剂在生产过程中需要乙醇作为介质对净药材中的药用成分进行提取。根据同类型企业实际样监测,中药生产醇提废中cod浓度较高,应先对高浓废进行预处理,再与其他废混合处理。根据查阅资料及实际运行情况,中药生产醇提废cod浓度与废中的乙醇含量关系较密切。本项目提取时,净药材与乙醇的用比为1∶10,通过将高浓度醇提废送入热回流双效浓缩装置,可以回收乙醇,变废为宝,有效减少醇提废中的乙醇含量,cod浓度可削减50%以上,进而降低醇提废的污染物浓度。醇提废经双效浓缩装置预处理后的污染物浓度如下:cod为4000mg/l,bod5为2800mg/l,nh3-n为2.6mg/l,ss为71mg/l,色度为400倍(稀释倍数)。

  2.2.2 调节前处理。

  设计调节池停留时间24h,保证各股废进入污处理站后均质均量。本工程采用自动加碱装置,预防进入处理站的废过度偏酸性,保证后续处理正常运行。

  2.2.3 解酸化工艺。

  解酸化工艺利用解产酸菌来迅速降解中的有机物,形成了以解产酸菌为主的上流式污泥床,进而去除中有机物并且将难以降解的大分子有机物转化成小分子有机物,并且将固形物转化成溶解有机物(从质分析可知ss中的大部分为vss),进一步提高废可生物降解性及生化处理效率。该工艺增设弹性填料,增大生物量,可提高污染物的去除率。

  2.2.4 好氧生物处理工艺。

  中药废的产生特点是有一定间歇性,sbr工艺在应对间歇性的质和量变化等方面具有较为明显的优势。与传统污处理工艺不同的是,sbr工艺的主要特征是在运行上间歇和有序操作,采用时间分割代替空间分割、非稳态生化反应代替稳态生化反应、静置沉淀代替动态沉淀。该工艺的核心是sbr反应池。该反应池集生物降解池、均化池、二沉池等功能于一体,无污泥回流系统。

  sbr工艺的特殊性使其具有以下优势:

  ①推流过程使生化反应的推动力不断增大,池内厌氧、好氧处于交替状态,反应效率提高,净化效果良好,

  ②运行效果较稳定,污在静止状态下进行沉淀,具有时间短、效率高、出质好的特点,

  ③耐冲击负荷性能良好,池内滞留能稀释、缓冲废,有效抵抗有机污物和大量废的冲击,

  ④运行灵活,工艺过程中的每个工段可根据量、质变化情况进行调整,

  ⑤构造简单,自动化程度高,便于操作控制和管理,能有效提高管理效率,降低运行费用。

  2.2.5 混凝沉淀。

  混凝沉淀是在混凝剂的作用下,通过降低界面电位、压缩微颗粒表面电层、电中和等电化学过程,网捕、吸附等物理化学过程,将废中可絮凝的胶体、悬浮物及其他物质聚成絮团,经过沉降作用使固液分离,絮团沉降而成为泥浆,顶部流出浑浊度及色度较低的废

  混凝沉淀工艺既成熟又经济,已经广泛应用于废深度处理,以去除废中难以通过生物降解的物质。一般情况下,工业废中混凝沉淀的ss去除率为25%~35%,cod去除率为15%~25%。同时,该工程废tp为2.2mg/l,仅靠生化处理很难达标。增加混凝沉淀工段,可以保证上述各指标均能满足标准要求。

  2.2.6 二氧化氯消毒。

  二氧化氯是一种强氧化剂,进入中能与废中的有机物快速反应,可以使难以生物降解的有机物分解成小分子或直接将其氧化,从而降低废中污染物的含量,降低废的色度,保证色度指标在50倍以下。二氧化氯还是一种效果良好的消毒剂,对于废中大肠菌群及其他细菌具有良好的杀灭效果,二氧化氯能直接氧化中的黄腐酸(fa)或腐殖酸(ha)等天然有机物,不与其形成三卤甲烷等氯化物,能有效降低消毒后中三卤甲烷(thms)等氯消毒副产物。

  三、运行效果

  该企业中药生产废经治理后,厂区总排口出质如下:cod为75.3mg/l,bod5为13mg/l,nh3-n为3.3mg/l,ss为31mg/l,色度为20倍(稀释倍数)。其可以满足《中药类制药工业污染物排放标准》(gb21906—2008)表2的标准要求。各处理单元的进出质如表3所示。

  四、结论

  中药生产废采用“双效浓缩 解酸化 好氧sbr 混凝沉淀 二氧化氯脱色”工艺进行处理,浓度高的醇提废提废等其他低浓度废分质分类处理,醇提废经双效浓缩预处理降低污染物浓度,可回收乙醇,变废为宝,然后与低浓度废混合均质,再进行生化处理及深度处理。经治理后,厂区总排口出质:cod为75.3mg/l,bod5为13mg/l,nh3-n为3.3mg/l,ss为31mg/l,色度为20倍(稀释倍数),可以满足《中药类制药工业污染物排放标准》(gb21906—2008)表2标准要求。本污处理工艺的稳定运行对同类中药生产企业废处理有较好的参考借鉴意义。

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